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高速輪轉(zhuǎn)凹版印刷故障分析

   日期:2024-04-10 20:47     

高速輪轉(zhuǎn)凹版印刷的速度快、印刷紙路長,一旦出現(xiàn)故障,無論是停機調(diào)整或者是開機調(diào)整,造成的浪費都是驚人的。造成故障的原因是多方面的,其一,受油墨的物理和化學變化的影響;其二,受印版與刮墨刀的潤濕狀況以及印版深淺變化的影響;其三,受紙張表面物理化學性能以及靜電勻墨系統(tǒng)的影響;此外還受機臺人員操作和印刷環(huán)境因素變化的影響。

1、細小文字印版油墨轉(zhuǎn)移不良,出現(xiàn)明顯缺筆斷劃

那是夏季的一個晚上,天氣悶熱,車間的溫度和濕度很高,相對濕度接近百分之百。在交接班的過程中,突然斷紙而停機。接班機長接上紙后再開機,抽樣一看,黑版的細小文字墨色淺,缺筆斷劃嚴重。機長降低了機速,讓副手把黑版仔細擦一遍。提速后機長又抽取了幾張樣看了看還是不太滿意,原來細小文字全都“堵版”了。

一般來說黑版細小文字面積小,耗墨量也小,長時間不需要添加油墨。隨著油墨中溶劑的揮發(fā)油墨的溶解性變差,慢慢就堵版了。加上交班時停機時間太長,網(wǎng)穴中的油墨干涸了。蘸著溶劑擦版時,溶劑急劇揮發(fā)時帶走巨大的熱量,空氣中的水分冷凝到印版上,特別在環(huán)境溫度和濕度不理想的狀態(tài)下表現(xiàn)尤為明顯。油墨中摻有水分且-溶解能力變差,不得不把油墨全部打出來,用去污粉把印版徹底清理一次,并用干布把版清理干凈。重新調(diào)配油墨并在其中添加少量的醋酸丁脂,一開機后很快提速至一百米以上,黑版的細小文字正常了。

2、層次版印刷細小網(wǎng)點轉(zhuǎn)移不良

層次版印刷中細小網(wǎng)點油墨轉(zhuǎn)移是否正常是印刷成敗的關鍵。這是第二次印刷的產(chǎn)品,所用的紙張為230g/m2白卡紙。開機對版后提速印刷,機長抽樣發(fā)現(xiàn)青版細小網(wǎng)點丟失比較嚴重且白點子太多,調(diào)整軸墨黏度效果不明顯。機長先是對比一下所用的紙張,發(fā)現(xiàn)此次印刷用紙表面略顯粗糙,紙張粗糙度達到一定程度后,靜電勻墨也難將細小網(wǎng)穴中的油墨轉(zhuǎn)移到紙張上,于是高光部分白點較多。隨后機長又看了看青版的印刷機組,發(fā)現(xiàn)壓印輥不是靜電勻墨輥。接著又對整個靜電勻墨系統(tǒng)做了全面的檢查。發(fā)現(xiàn)毛刷已結(jié)塊了,有的位置的毛刷接觸不到靜電勻墨輥,于是他把毛刷卸下來清理,又檢查靜電發(fā)生器是否正常,更換了非靜電勻墨輥,更換了紙張。一切準備就緒,調(diào)整油墨黏度,再次開機后提速至一百米以上,細小網(wǎng)點轉(zhuǎn)移正常了,白點子也消失了。[next]

3、套印好好的版怎么就突然“跑版”了

印刷套準穩(wěn)定性依靠張力控制系統(tǒng)和光標跟蹤來維持。光標的印刷狀況對套印的穩(wěn)定性影響很大。此外,印刷壓力、烘干溫度、環(huán)境溫度和濕度對套印的穩(wěn)定性影響也很大。

這是一個夏季轉(zhuǎn)入秋季過渡段,白天還很熱,到了晚上天氣就比較涼快,加上一陣北風過后濕度大幅度降低。這一次機臺上印刷是寬幅80g/m2涂料紙,產(chǎn)品是啤酒標。多版位排版套印最細的部位只有半線(即為0.15mm左右)。交接后機長發(fā)現(xiàn)中間一組印刷機組跑版了,急忙調(diào)整套印偏差,結(jié)果沒有反應。機長檢查放卷張力、收卷張力以及印刷機組之間的張力,沒有發(fā)現(xiàn)張力異常。

后來檢查印刷樣張的光標時,發(fā)現(xiàn)中間有一個印刷機組的光標壓印不實,并且光標的前半部分有一半已干版,這樣讀出來的光標信號出現(xiàn)了錯誤,跟隨其后的光標依次出現(xiàn)了錯誤,這樣就跑版了。最后檢查了一下浮動輥的位置,發(fā)現(xiàn)浮動輥跑到了頂端,對輸入的套印偏差沒有反應。加上車間環(huán)境溫度和濕度發(fā)生了較大的變化,紙張伸縮率發(fā)生了變化,干燥適性也發(fā)生較大的變化,套印不準就很正常了。調(diào)節(jié)的方法有好幾種:首先調(diào)節(jié)油墨黏度保證光標印刷完整,然后依次調(diào)節(jié)各機組的烘干溫度,適當?shù)卣{(diào)節(jié)印刷壓力和烘干溫度,地面適當灑一些水增加環(huán)境的濕度。讀光標正常后,調(diào)節(jié)套印偏差,適當調(diào)整印刷速度來適應紙張伸縮性要求,這樣套印就正常了。

4、中途換新版給調(diào)色帶來的困難

紙張表面有一些硬的顆粒,如果紙張經(jīng)過清污處理不能把它排除,進入印刷機組時有時會把版壓壞,引起印版爆壓。這一次正好是一個紫紅色底子版已經(jīng)印刷了50萬大張,換上新版后紫紅色底子版印刷色彩和原來相差較大,墨層厚且色相明顯偏深,調(diào)整油墨黏度也不起作用。這樣不得不請工藝師來調(diào)節(jié)油墨成分,通過改變油墨色濃度來調(diào)節(jié)印刷色相。一般加沖淡劑調(diào)整色濃度,微調(diào)加調(diào)色墨來調(diào)節(jié)紫紅墨中的黃相、品紅相、青相,調(diào)色墨可用金紅和深紅以及中黃。這樣工藝師需要重新調(diào)整油墨配方,原來調(diào)好的油墨全部重新調(diào)節(jié),這令機長頭疼痛。除了當班產(chǎn)量受到影響外,重新對版產(chǎn)生的消耗,調(diào)色產(chǎn)生的消耗會大大上升。[next]

5、冷卻輥粘臟了

金墨的印刷適應性是比較優(yōu)秀的,但有時候不注意也會發(fā)生意想不到的故障。這個故障發(fā)生在金線條疊印黃底子后,由于金墨附著牢度差,容易粘到冷卻輥上。上夜班時,機長認為這種活比較好印刷,就把印刷速度提得較高。黃底子版耗墨量大,油墨更新快,油墨印刷適應性好。金墨遮蓋力強,正常疊印一般不會出現(xiàn)疊印不上的問題。金墨疊加后墨層太厚,剝離增加。如果烘干不徹底,或者冷卻水的溫度不合適(偏高)都會影響金墨的附著牢度。

從紙張凹印工藝來看,依次印完色墨后最后罩一遍光油。中間色組疊印油墨太厚就容易造成附著牢度不夠,在加上金墨的冷卻效果不好直接影響其附著牢度。夜班抽樣時不容易發(fā)現(xiàn),其實把樣張側(cè)著光線一看就明白了。原來冷卻輥發(fā)熱了,粘滿了金墨,烘箱吹風溫度太低,金墨沒有充分干燥。機長停機了,把冷卻輥上粘的油墨徹底清除,調(diào)節(jié)烘干溫度,機速調(diào)到合適的速度,問題就解決了。有的比較粗心機長用硬的墨鏟把冷卻輥弄傷了,就更容易粘臟了。

接下來我想就“淺色邊框印刷的軸向和周向等粗線條表現(xiàn)明顯差異”的問題談一談制版和印刷方面的改進意見。

幾乎所有的邊框印刷品在軸向和周向表現(xiàn)有差異,只是淺色墨印刷時表現(xiàn)得更明顯一些。有一個2m左右的邊框周邊壓金底子。無論排版方式怎樣,其周向和軸向表現(xiàn)力是不一樣的。沿軸向淺黃墨越印越淺,且線條表現(xiàn)得細一些;周向方向淺黃線條順刮墨刀方向潤濕效果好,油墨轉(zhuǎn)移正常,線條明顯比軸向要粗。再者印版在軸向和周向支撐刮墨刀的面積也不一樣,這就造成了一個必然的差異。

預防的措施有下面幾條:從設計方面看,有很多煙包的設計風格喜歡用一些細的等粗線邊框,這正好是凹印表現(xiàn)力比較困難的一面。實際上可以從設計上回避這類淺色細小的線條。制版工藝方面,可以利用金墨遮蓋力強的特點,把壓印邊做足0.5m以上,實際等于加寬了線條的粗細。這樣軸向即或有壓印不實,金底也可以遮蓋住。油墨方面,可以采用提高色濃度降低油墨黏度的辦法,改良印版上的油墨與刮墨刀的潤濕性,這樣在軸向和周向油墨轉(zhuǎn)移量差異就縮小了。此外,還有一種辦法就是適當增加印版的深度,特別是對比較厚的紙張是行之有效的辦法。

6、靜電故障

一般靜電發(fā)生在冬春季節(jié),天氣比較干燥,高速運轉(zhuǎn)的紙張與金屬輥摩擦時積累了靜電,靜電蓄積到超過一定的容量時就向周圍的導體放電。從印刷樣張上看特別是一些細的線條周圍生成絲狀物,初看上去好象是刮墨刀拖臟,更換刮墨刀后沒見到好的效果。更為嚴重的是紙張積累電荷后容易造成裁單張分紙收紙困難,甚至會造成堵車。最為嚴重的是紙張上的電荷積累到一定的程度會引起點火花,如果溶劑濃度達到一定程度甚至會引起爆炸。預防此類故障可以通過向地面噴水,機組間加噴濕器,或者采用直接接地放電來消除靜電故障。

 


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